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影响数控飞剪机动态剪切精度的诸因素实验研究

作者:时间:2013-05-29来源:网络收藏


  齿条机配置的为国产,特地为齿条机配置。

  每转32脉冲,对应为每齿1脉冲。

  齿条齿距=6mm。当齿条速度=13000mm/分,其对应的脉冲频率=36HZ,而PLC常规接口可接受的信号频率=25HZ,因此不能直接使用常规接口。

  (1)使用高速计数器

  三菱FX1SPLC具备高速计数器功能。为此首先使用单相高速计数器C235,但是高速计数器C235很容易受干扰,当信号接入高速计数器后,在PLC监视画面上观察到一旦编码器旋转,计数器数据立即紊乱。即使编码器不转,计数器数值也无规律增加,显然是受到干扰。(接线不规范也会加剧干扰,现场接线曾经发生未使用接线端子而干扰加剧的现象,改用接线端子后,干扰减少。)

  使用双相高速计数器C251,干扰的影响大大减少。但是也不稳定。某一时间段计数稳定。某一时间段计数不稳定。由于PLC控制器和数控伺服系统及变频器同装于一台控制柜内。数控伺服系统及变频器对PLC显然是有严重干扰。经过多次试验后,放弃了使用高速计数器方案。

  (2)使用普通计数器

  使用普通计数器要解决如何提高接收信号频率的问题。其方法之一是缩短输入信号的滤波时间。三菱PLC具备缩短输入信号的滤波时间的功能,其方法是向D8020设置数字。如图3PLC程序第0步。通过这一方法,可以将接受信号频率提高到50HZ。

  这样就可以满足齿条的运行速度要求。但是输入信号的滤波时间不能够设置过小,设置过小其能力就降低。必须摸索应该最佳数据。其数据D8020=3-5

  在现场中对编码器的做了如下措施:

  ①编码器屏蔽线接地。

  ②单独穿金属管。

 3.2加速时间

  的最重要阶段是移动平台的加速跟随阶段,即图2中的A-G阶段。在论述这一阶段前必须先给出相关的运动参数。

  (1)相关运动参数

  ①齿条长度------以齿数表示。如200齿。

  ②齿距L-----------单位mm。

  ③跟随齿数N(距离)-----预留的一段行程,在该行程内,移动平台加速达到齿条运行速度。

  ④齿条运行速度V----mm/秒

  ⑤加速时间T-----移动平台加速到齿条速度的时间

  (2)“行程差”和“加速时间”计算

  在加速阶段:





  根据式1和图2,加速时间T决定了加速阶段的行程差,从理论上分析,只要精细的调整加速时间,可以在“行程差=跟随距离”的同一时间点,使移动平台的速度=齿条速度。

  在实际调试时,先根据式2确定跟随齿数(距离);再根据式3精确调整加速时间。其原则上在移动平台总行程范围内尽可能延长加速段,其原因是加速时间越长,加速越平稳,避免加速时间太短引起的加速振荡,从而影响同步速度的平稳。

  3.3计数器清零时间

  计数器清零时间----在多次冲切过程中观察到,齿条总长度经常短1-2个齿。发生短齿必然是有非正常的脉冲进入。这多出来的脉冲是那一环节产生的呢?经过试验和比较,发现在动态冲切时,冲切产生较大的机械振动,而编码器和冲切模具都装在移动平台上,冲切振动引起编码器抖动有时会发出1个脉冲信号。这个脉冲信号被计入正常计数值,所以导致齿条长度短1齿。

  为了消除这一影响。必须将计数器的清零点安排冲切完成后

  再延长一个时间段,即图2中的“E”点。这样即使有振动脉冲进入计数器,也在“E”点被清除。从“E”点开始重新进行下一循环的计数。(从理论上分析,计数器的清零点应该安排在“G”点,即当前计数值一到达,立即清零。进入下一循环的计数)

  在PLC程序中,计数器清零时间为T202。计数器清零时间必须反复试验以获得最佳值。

  4实验结果及关键因素

  4.1防干扰措施及实验步骤

  为了排除电磁干扰波的影响,采取了如下措施:

  (1)将PLC控制器移出控制柜,单独给PLC供AC220V电源,PLC接地。将PLC完全封闭在另一金属柜内。使PLC部分完全独立。排除干扰的影响。

伺服电机相关文章:伺服电机工作原理




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