新闻中心

EEPW首页 > 嵌入式系统 > 设计应用 > 一起DCS程序下装引起的设备事故分析

一起DCS程序下装引起的设备事故分析

作者:时间:2014-02-13来源:网络收藏
1引言

随着企业生产变化,方大特钢4500nm3/h制氧由最初定位的组变成了主力机组,为提高该制氧机组运行的性能,2010年1月对该机组控制系统实施了全面改造,由常规仪表结合小型plc控制改为dcs系统控制,所采用的dcs系统为hollias-macs系统,所有控制信号点均进入dcs系统,经过1个余月时间安装、调试,完成了改造工程。实现了:空压机、膨胀机、氧压机、氮压机启停自动控制及联锁,分子筛系统自动控制、空分装置调节阀自动控制、空压机、膨胀机双油泵互备控制等功能。

2010年4月初,4500nm3/h制氧开机,从运行情况看,所设计的主控制方案满足了系统需要,但由于4500制氧机组本身的特性,加上组态时局部的漏项,部分报警参数、画面的设置仍存有一定的不合理性,为此在设备运行期间多次进行了在线修改、下装, hollias-macs系统良好的无扰动下装、增量下装功能,在线下载一直没有影响设备的正常运行。但2010年6月20日的一次程序下载,不仅引起了空分装置停机,同时造成了空压机烧瓦重大事故发生。dcs程序下载引起装置停机可以想象(行业内有事例);造成空压机烧瓦却难以理解,表明空压机的自动联锁都没有发生作用。为此专门组织力量对本次事故进行剖析。

2事故描述

2010年6月20日10:30左右,由于v1212阀门阀开信号未在规定的时间闭合,造成分子筛切换系统控制程序自动转为暂停。

分子筛系统控制程序是制氧机组的主控制程序,是通过dcs系统控制14个阀及电加热器的周期动作。执行1#分子筛吸附器“卸压→加热→冷吹→充压→切换”——2#分子筛吸附器“卸压→加热→冷吹→充压→切换”动作,除系统初始化步,控制系统共分10步动作,不断循环,两个分子筛吸附器轮流工作、再生。一旦不能正常运行或故障较长时间不能发现,将影响生产正常运行,甚至较长时间停产。v1212阀位开关不到位造成分子筛程序暂停已出现数次,虽经处理,但经过一段时间运行后,总是不理想(并且经常处于报警临界状态),给生产造成了一定影响。

v1212阀门实际动作是正常的,只是阀位反馈不正常。程序设计是:阀位反馈与阀门动作不同步超30s报警,且联锁程序转为手动。为此对程序进行修改,同时进行了下装(考虑到和利时系统可以增量下装),但在本次下装后,却最终造成了制氧机组的停机,空压机烧瓦事故。
3事故分析

程序下装因素造成设备停机是可预测的,但程序下装造成空压机烧瓦事故难以理解。在本案例中,程序下装后,各联锁都没有发生作用,油泵没有联锁启动,压缩机没有联锁停机,这是很不正常的现象。

3.1 下装事后检查

本次程序修改做了两部分工作:

首先进入控制算法组态,对下位控制程序进行修改,将v1212阀门不同步时间修改为40秒。点击在线登录,系统弹出确定小画面,提示需重新下装(增量下装),点击确认下装正常。

其次对数据库中四个参数进行修改:

(1)“阀门故障”;

(2)“v1212阀门不同步”;

(3)“v1213阀门不同步”;

(4)ticas1223量程,由0-300℃,改为0-250℃(对它的修改是为了与ticas1224量程一至,使趋势图直观方便操作人员的对比)进行了数据库的编译,编译正常。

3.2 事故事后回顾

再次进入控制算法组态,检查程序运行情况,编译程序、在线登录,系统提示下装,点击确认下装。点确认,即发生“制氧机组分子筛系统突然停止工作,转为手动、各阀门自动关闭;其它系统设备工作也不正常;参数异常,设备并没有联锁停机”事故。

事后分析,第二次下装速度较快,系统其实是提示初始化下装。为什么数据库没有实质性变化,系统却要进行初始化下装?为此与和利时服务工程师联系得知:系统软件对于热电阻测温认定0~275℃为一档,量程由由0~300℃改为0~250℃,系统自动认为跳档,要初始化下装。初始化下装后,所有do自动置于off,用于空分装置中分子筛切换阀的电磁阀自动失电,阀门关闭,初始化下装是造成本次停机事故的直接因素。

3.3 查联锁未发生作用原因

图1为空压机联锁停车弹出式画面。从图中可以看到,对各工艺参数是否参与联锁,都设置了手动控制按键。



图1空压机联锁停车弹出式画面

上一页 1 2 下一页

评论


相关推荐

技术专区

关闭