谈县级供电企业35kv电网线损高影响原因及对策
21ic智能电网:电能是国民经济的主要动力资源。电力网的电能损耗(线损)是电能在传输过程中所产生的电能消耗和损失,俗称线损。电能损耗是考核电网企业的一项重要经济技术指标,电能损耗越大,损失的电能就越多。因此努力降低电能损耗、强化线损管理、节约电能在我国电力短缺的情况下是我们目前要解决的首要任务。
本文引用地址:http://www.amcfsurvey.com/article/201153.htm1电网基本情况
尉氏县供电局担负着尉氏县区13万平方公里17个乡镇及县城工农业生产及城乡87万居民生活供电任务。尉氏县境内现有220kv变电站1座,主变2台,总容量240MVA,110kv变电站3座,主变5台,总容量183MVA,县局所辖35kv变电站13座,主变22台,总容量117.150MVA,无功补偿容量14150kvar,35kv线路24条,长度211.919KM。2010年完成售电量6.023亿千瓦时。35kv线损率达1.7%。
2影响因素
2.1运行方式:偏远乡镇电网结构不合理,近电远送;迂回供电;供电半径超过规定,导线截面过细;绝缘子破裂或有放电闪络现象。
2.2设备因素:部分站内主变压器容量配置过大,使变压器空载损耗比率增加;无功补偿度低,造成功率因数低;电流互感器二次阻抗超过允许阻值,引起计量误差。
2.3管理办法:没有成立线损管理领导小组,无线损管理专责,制度不健全;未全面开展线损理论计算,降损措施没有落到实处。
2.4环境因素:线路、设备抵抗外力能力较差,检修计划部合理。
3具体存在问题
3.1门川线:门楼110kv变电站至洧川35kv变电站;线路总长度为13.9km,导线型号为LGJ-95,距离电源点较远、供电半径大。洧川变现仅有6300KVA主变一台,而洧川工农业负荷发展又比较迅速,尤其这两年由县政府招商引资新建的一批中小型炼钢、炼铜企业,高峰时期,主变严重超载,容量不能满足负荷要求,造成主变自身电量损失过大。
3.2门大线:门楼110kv变电站至大马35kv变电站:门大线线路总长度为10.3km,其中有7km长型号为LGJ-70型导线,高峰时期,线路承受高于经济运行水平的负荷,导致由于外因引起的附加损耗增加。门大线担负着大马、岗李两座35kv变电站的供电任务(附简图),
岗李站电源由大35KV母线引出,线路长度为6.7km,向岗李乡供电,另外岗李负荷峰谷差较大,非连续性生产负荷,夜间负荷较轻,而站内仅有一台6300KVA变变压器,出现大马拉小车现象,主变自身损耗增加。
3.3周寨T永线:周庄110kv变电站至小寨35kv变电站T接到永兴35kv变电站;35KV尉寨线同时担负着向小寨、永兴两座变电站供电(附简图),
小寨与永兴互为环网供电,一方面由于输电线路过长,全长达11公里,而且导线线径还有一段长度为3.577公里的95导线,另一方面小寨、永兴两座站负荷上升较快,导线和主变接近满载运行,小寨站10KV母线电压本身就偏低,并且还有无载调压变压器的存在,从而造成电量损失过高。
3.4考虑到供电可靠性的需要,采取了短时间环网运行。如:门川线供电的洧川站经门朱线、川朱线供电;大营主变增容时由门大线、营大线供电。由于环网运行负荷距离电源点较远,线路传输距离较长,造成在一定时间内由一个电源通过环网线路向两个或两个以上35KV变电站实现同时供电,线路承载能力过大,加重了线路的运行负担,直接导致线损率上升。
4采取降损的措施
4.1成立线损管理小组,研究中长期降损规划,制定了有关制度和方案,召开线损分析会,解决突出问题。对降损工作督促、指导,统一指挥。
4.2分月、分线路统计计算线损率,对变化异常、线损率高的线路适当增加抄表次数并掌握抄表时间且抄表要同步组织查找原因并解决。
4.3为变电容量不足的变电站增容改造,合理调整变电容量,降低主变自身的损耗。
4.4调度人员根据本地电网的负荷潮流变化及设备的运行状况,合理调整运行方式及时投退无功补偿装置,降低电能损耗,确保电网经济运行。
4.5为变电站配备足够的无功补偿容量,改善网络中的无功功率分布,提高功率因数COSφ。
4.6加大了对站(所)用电管理力度,进一步提高职工“降损节能、多供少损”的意识。
4.7对供电半径较大负荷较重的线路(尉寨T周、门川线),进行了技术经济比较,合理调整导线截面,提高线路输送能力。
4.8制定了详细的输电线路、设备定检计划。
4.9正逐步把高一级电压等级引入负荷中心,实行高压供电。
4.10实现了变电站的远抄。
参考文献:
1、金德生,金盛编写《供电企业电能损耗与无功管理手册》,中国电力出版社
2、刘炳江,刘彦峰主编线损管理与节约用电,中国水利水电出版社
评论