高压脉冲电源模拟实验
每个SPS 模块都由多绕组变压器的一个二次侧独立供电。一台变压器为一个PSM 单元供电,其中二次侧的一半为星形联结,另一半为三角形联结。
这样可以在二次侧得到30°的相位偏移,能够使三相整流桥之后的直流电压源经串联之后得到12脉波,以此减小直流侧的纹波,并可以削减交流侧的电网波形畸变。PSM 多绕组变压器的主要技术问题是绝缘电压水平和系统的寄生电容。寄生电容由变压器二次侧之间的耦合电容、变压器一二次侧之间的耦合电容以及它们对地之间的耦合电容组成。由于耦合电容的存在,在变压器和SPS模块之间会引起电流的振荡,这会对IGBT 的开关产生影响。通过Matlab 仿真分析可知道,当二次侧对地电容越大,IGBT 在工作这种工作方式中就越不稳定。
对6 个SPS 模块进行PSM 电源模拟试验。为此设计并加工了一台实验用七绕组整流变压器(1个一次侧,6 个二次侧),其容量为330kVA。6 个二次绕组中3 个为星形联结,3 个为三角形联结,分别给6 个SPS 模块供电,且二次绕组对地、对一次绕组的分布电容小于1000pF。因为每个SPS 模块的输出参数为850V/100A,考虑到两倍安全裕量,选用赛米控公司生产的专门用于Buck 电路的SKM200GAL173D,其额定参数为1700V/200A,本身带有快恢复二极管的额定参数为200A。控制部分采用单片机来实现,通过光纤传输各种信号,驱动部分是采用TTL 推挽电路来实现。
当SPS 模块的工作频率为5.4kHz,开通脉宽为50μs,各模块之间依次延时时间约为30 μs 时,在SPS 模块交流侧输入电压为50V,其输出电压波形如图3 所示。忽略控制信号和驱动板的差异性,以及测量误差, 可知叠加部分的工作频率约为32.4kHz,占空比约为65%。由f =N fs 计算出的输出纹波脉动频率为32.4kHz,由f、开通脉宽50 μs、延时时间30 μs ,可计算出脉动占空比为64.8%。由此可知实际测量值与理论分析值基本一致。
当SPS 模块交流侧输入线电压为620V,负载为48Ω时,通过改变程序来观察步进效果和整个电源的关断时间,如图4a、图4b 所示。测得的电压为4900V,电流为107A,关断时间约为4.2 μs。图4b 所示为Vce 波形,通过观测IGBT 的Vce 波形可以看到在工作过程中,IGBT 在导通时有尖刺,通过与输出波形比较,在Vce 减小的时刻,对应的输出电压波形并未发生变化,因而此尖刺为干扰信号。
5 结论
由于本试验的规模相对较小,变压器的耦合电容对整个系统的影响尚不明显,但是耦合电容是基于PSM 技术的高压直流脉冲电源的一个技术难点,随着绕组增多,输出功率变大,其影响将会越来越突出。
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